Das Setup

Heut gibt mal Fotos vom setup. Abfluggewicht sind knappe 1700gr inkl. Akku
Was ist alles an Bord:

  • CamOne infinity
  • 5800mAh Turnigy Akku
  • Turnigy Rx
  • DJI naza mit GPS
  • Hornet OSD inkl GPS und spannungsüberwachung
  • Video Sender TS58200 200mW

Flugzeit bei Bewegungsflug um die 15Minuten

ich denke wenn ich den ganzen Kabelsalat noch bisl optimiere und bisl Gewicht einsparen kann, dann sind noch längere Flugzeiten drin…

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Den muss ich hier posten..

Bin heut durchs FPV-Community forum auf das Video gestossen. Das kannte ich zwar schon aber ist trotzdem der Lacher des Tages. Viel Spass 😉

PS: Oli you made my Day

Testflug erfolgreich

Vor 20 Minuten Testflug mit vtx beendet. Gps durch gehend top. Meine Vermutung geht aktuell mal wieder Richtung Störsignal von einem der motorregler. Sehr suspekt die ganze Geschichte. Morgen werde ich weitere fpv Testflüge starten. Sollte das GPS signal stabil bleiben habe ich wohl den Fehler gefunden. Aktuell ist die vtx Antenne an der Front befestigt. Siehe foto

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Flugzeitentest

Weil die Tests mit dem vtx nix gebracht haben hatte ich einfach mal so aus jux und dollerei versucht wielange mein Quad so in der Luft bleiben kann

Bei 2 Tests bin ich einmal auf 18:50min und beim 2. auf 19 Minuten gekommen.

Was jetzt noch an zusätzlichem Balast kommt is die Steuereinheit vom OSD, der VTX und natürlich die CAM die war auch am Boden. aber im Großen und ganzen denke ich er kann mit komplettiertem Setup ca 16Minuten auf jeden Fall ausharren.

Testflug erfolgreich…

…aber immernoch ohne Lösung.

Mein Multi ist heut superlange supergut geflogen. Ob der Videosender überhaupt noch einen Einfluss auf die Naza hat kann ich aktuell nicht genau sagen. Dieser hat wohl beim letzten Crash so einen von abbekommen dass er nicht mehr für die Testzwecke taugt.

Habe mehrere Tests gemacht

  • Naza starten lassen bis GPS gefunden wurde dann Videosender eingeschalten und wie ein wilder damit um die GPS Antenne und die restlichen Komponenten rumgefuchtelt. Kein GPSabriss aufgetreten. 
  • Mit der aktivieren Antenne geflogen – auch kein Kommunikationsabriss des GPS
  • Copter im Schebflug mit der bösen Mikrowellenstrahlung beschossen. Auch da nix

Es kann natürlich sein, ich habe kein Videosignal durch die Antenne geschickt, dass dies nur passiert wenn Video selbst gesendet wird. Oder der VTX sender sowieso nicht mehr geht oder als letzte Option bleibt noch die neue Position der GPS antenne.

So langsam brauch ich ein Labor. Es werden immer mehr Optionen die getestet werden müssten..

Naza Barometer failure MOD

Hier mal ein kleines Videotutorial zu dem Barometerproblem der Nazas

Bei Sonnenlichteinstahlung auf der linken Seite der MCU sinkt der copter massiv zu boden…

Was mich jetzt interessiert ist das bei der V2 auch so oder ist das behoben worden?

Das Hobby und die Supply Chain

Von den noch offenen Bestellungen sind jetzt 2 Posten bereits eingetroffen:

  • Die Graupner E-Props
  • die 20 Kugellager

Ausstehend ist jetzt aktuell lediglich der Diversity TFT und zu aktuellem Anlass ein Videosendemodul.

Video Sender defekt

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Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Allerdings habe ich gerade festgestellt das dieser wohl nicht mehr funktioniert. Wollte soeben alles für die trockentests vorbereiten und beim Blick durch die fatshark ist das Bild nur noch schwarzweiß und flimmert. Gut sollte aber genüge tun um die naza bzw deren GPS ausser Takt zu bringen. Somit werde ich demnächst mal los ziehen um bisl rumzutesten

Neuer Stand: Das VTX Modul habe ich am 01.06.2013 nachts wieder zum Laufen gebracht.