Testflug erfolgreich…

…aber immernoch ohne Lösung.

Mein Multi ist heut superlange supergut geflogen. Ob der Videosender überhaupt noch einen Einfluss auf die Naza hat kann ich aktuell nicht genau sagen. Dieser hat wohl beim letzten Crash so einen von abbekommen dass er nicht mehr für die Testzwecke taugt.

Habe mehrere Tests gemacht

  • Naza starten lassen bis GPS gefunden wurde dann Videosender eingeschalten und wie ein wilder damit um die GPS Antenne und die restlichen Komponenten rumgefuchtelt. Kein GPSabriss aufgetreten. 
  • Mit der aktivieren Antenne geflogen – auch kein Kommunikationsabriss des GPS
  • Copter im Schebflug mit der bösen Mikrowellenstrahlung beschossen. Auch da nix

Es kann natürlich sein, ich habe kein Videosignal durch die Antenne geschickt, dass dies nur passiert wenn Video selbst gesendet wird. Oder der VTX sender sowieso nicht mehr geht oder als letzte Option bleibt noch die neue Position der GPS antenne.

So langsam brauch ich ein Labor. Es werden immer mehr Optionen die getestet werden müssten..

Naza Barometer failure MOD

Hier mal ein kleines Videotutorial zu dem Barometerproblem der Nazas

Bei Sonnenlichteinstahlung auf der linken Seite der MCU sinkt der copter massiv zu boden…

Was mich jetzt interessiert ist das bei der V2 auch so oder ist das behoben worden?

Das Hobby und die Supply Chain

Von den noch offenen Bestellungen sind jetzt 2 Posten bereits eingetroffen:

  • Die Graupner E-Props
  • die 20 Kugellager

Ausstehend ist jetzt aktuell lediglich der Diversity TFT und zu aktuellem Anlass ein Videosendemodul.

Video Sender defekt

image

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Allerdings habe ich gerade festgestellt das dieser wohl nicht mehr funktioniert. Wollte soeben alles für die trockentests vorbereiten und beim Blick durch die fatshark ist das Bild nur noch schwarzweiß und flimmert. Gut sollte aber genüge tun um die naza bzw deren GPS ausser Takt zu bringen. Somit werde ich demnächst mal los ziehen um bisl rumzutesten

Neuer Stand: Das VTX Modul habe ich am 01.06.2013 nachts wieder zum Laufen gebracht.

Hallstadt und das Hochwasser

Gestern war Ausnahmezustand in Hallstadt. Nach den heftigen und dauernden Regenfällen in unserer Region sind sämtliche Flusspegel massiv gestiegen

Meine Eprops kamen gestern an. Diese schnell aufmontiert und mit dem ungetesten Setup gleich mal mutig über das überschwemmte Areal gedonnert.

Hier das Ergebnis:

Mein Multi und das Video

Nachdem ich mit der Echtzeitvideoübertragung mehrmals Probleme während des Flugs bekommen hatte, die dann meistens mit Totalcrashs endeten, werde ich nun Trockentests durchführen:

Der Schlachtplan sieht aktuell so aus.

  • Copter ohne Props an Tablet koppeln
  • Warten bis GPS empfang sichergestellt ist
  • Anschließend VTX mit einer externen Spannungsquelle versorgen
  • Solange am Copter rumfuchteln bis GPS nicht mehr sichergestellt ist

Ich erhoffe mir damit mehr Infos über den Ursprung des Problems zu erfahren

Vorab der Copter hat mittlerweile wieder 4 Testflüge hinter sich mit 1a GPS unterstützung. Die GPS antenne habe ich aktuell auf den hinteren Teil des Frames verbastelt und das Kabel entsprechend weit weg von sämtlichen Störquellen verlegt um mal alles andere auszuschliessen.

VTX erneut einsatzbereit

Ronny war so nett und hat mir gestern den reparierten VTX Sender wieder gegeben. Beim letzten Absturz hat es auf der Platine eine Spule zerstört. Jetzt fehlt zwar der Ferritmantel (der durch heißkleber ersetzt wurde) Ronny ist aber der Meinung das sollte so auch gehen.

Ich werde wohlmöglich heute erste Bodentests damit anstellen nachdem die ganzen kabel wieder angelötet sind.